淺析油田標準化注水站改造研究
日期:2019-10-14 來源: 作者:
摘 要:在油田的開發過程中,注水站的建設是非常復雜的過程。要想進一步提升工程建設的質量和效率,就要積極引進新技術和新設備。加大施工過程中的監督、管理力度,更加精準地控制工程進度。通過標準化注水站建設,對于運行系統進行優化。讓工作流程更加簡化、有效,在降低工程成本的基礎上,提升經濟效益。
1 采油五隊開發現狀
采油五隊主要開發大26薩葡高油藏兼顧大26扶揚油藏,為構造控制的巖性油藏。采油五隊共有油水井281口,其中油井221口,應開井170口,實開井160口,目前油井日產液500方左右,日產油95t左右,綜合含水80%,其中單井罐1口,日產液3t,日產油0.6t;另外水井總數60口,地質需求開井49口,實際日注水量680方,日需求注水量預計在820方左右。
該區儲量500萬t左右,目前采出程度11%左右,采收率14%,整體開發水平較差。該區實開水井平均泵壓21.8MPa,平均油壓18.4MPa,應開井率不足60%,大部分由于壓力高注不進陸續停注,近幾年受注水影響,該區遞減增大明顯,自然遞減由原來的15%左右,到2018年上升到30%左右,綜合遞減6%左右增加到20%以上,年產油量較正常水平多遞減2000t左右。
2 采油五隊存在問題
2.1 注水壓力及水量達不到要求
采油五隊中轉站共有4臺注水泵,目前運行方式是開2備2。采油五隊注水壓力需要保持在22~22.5MPa,日需求注水量1600方(含采油六隊23口水井,800方)。由于注水泵的閥組損壞頻繁、導致泵壓波動較大,滿足不了需求。
2.2 維修費用居高不下
由于受污水管道內雜質的影響,污水內時常含有泥沙,導致注水泵閥組、閥片異常磨損,經常出現更換閥組3~4d后排量就迅速下降。年維修費用達到36.6萬元,平均單臺9.15萬元。遠遠超過采油廠同類型注水泵的平均消耗3.45萬元。
2.3 員工勞動強度大
注水泵故障頻繁,為了保證注水時率的完成,需要經常性維修注水泵,基本上2~3d就得維修1次,勞動強度大,中轉站人員無法及時完成該任務,于是采油五隊抽調2人,兼職維修注水泵。臺外輸泵80KY60-190投產于1997年,目前泵體腐蝕穿孔,泵效較低,平常使用流量為20~30m 3 /h左右,而泵額定流量為56m 3 /h,屬于大馬拉小車,配套電機為YB250M-2,屬于淘汰電機。臺采暖泵為1997年投產的100KY100-200,泵效低。
3 改造方案
對現有的3臺寧波合力柱塞泵進行泵頭改造,采用節能型泵頭,柱塞填料采用同步隔離潤滑方式,泵頭為V型結構,柱塞與中間桿采用自動對中方式聯接,閥組采用錐形旋轉閥方式。約需資金70萬元。相關主要要求如下。
(1)所有過流部件均采用耐腐蝕材料,滿足GB/T 9234-2018標準規定要求。
(2)液力端缸體選用立式抗砂結構,采用不銹鋼整體鍛造精加工而成,不允許組合焊接。泵閥采用錐形旋轉組合閥,閥芯采用螺旋導向金屬與非金屬復合密封,能適合含砂顆粒雜質、懸浮物的介質中使用,以滿足現場的水質要求。
(3)柱塞與聯接桿聯接具備抗偏磨自動調整結構,柱塞材料為45#鋼基材表面噴焊復合金屬涂層及硬化處理,使用壽命≥2500h無劃痕,拉刺。
(4)閥座采用高強度不銹鋼,金屬閥芯錐面上結合非金屬密封材料,進排液閥為一體化組合結構,閥固定采取壓套固定方式,密封采取錐面密封結構,閥端面要求在3個月之內無明顯劃痕、刺槽。
(5)柱塞填料采用油潤滑方式,使填料壽 命達到≥2500h以上。
(6)在液力端上除了布局進液、出液接口之外,不允許開設其他接口。出口穩壓器容量與泵工作參數相匹配,直連在出口管線上,不允許安裝在液力端上。
(7)配套相應壓力表,安全閥等安全附件。
(8)改造2臺80KY60-190外輸泵泵頭,更換節能電機。約需資金16萬元。將葉輪更換為高效水力模型葉輪,對泵頭內部進行噴涂處理,提高光滑度,降低阻力,進一步提高泵效。另外,將原使用的國家淘汰電機更新為新型節能電機。
(9)改造2臺100KY100-200采暖泵泵頭、更換節能電機。約需資金14萬元。改造方案與外輸泵相同。共需資金100萬元。
4 采油廠配套措施
為了進一步打造標準化注水站,提高管理水平,采油廠對采油五隊中轉站相關設施等進行配套改造,準備從以下幾個方面著手。
4.1 更新污水長輸管線
由于油氣三站到采油五隊污水長輸管線為利舊管,頻繁出現漏失,一方面影響污水的供應,另一方面堵漏后壓力變化導致管線內污水含雜質嚴重超標。因此,申請公司投資對長輸管線進行更新,預計8月底完工。
4.2 整改加熱爐問題
投入資金對1#加熱爐加裝燃燒器連鎖保護裝置,解決無液位高低報警的問題,改變液位計安裝位置至燃燒間,對換熱器裸漏部分覆蓋保溫層,恢復所有爐進出口連接管線保溫層。
4.3 加強目視化建設,整改站容站貌
設備設施明顯部位標注名稱及編號,管線、閥門著色統一、規范,儀表控制盤及指示裝置上標注控制按鈕、開關、顯示儀名稱等,危險的設備設施有警示信息,設置安全操作注意事項標牌,盛裝危險化學品的器具分類擺放并設置標牌,標牌內容包括化學品名稱、主要危害及安全注意事項等基本信息。
4.4 強化規章制度建設
完善各項規章制度,操作規程齊全,并且全部上墻,員工熟悉掌握操作規程及巡回檢查點。
4.5 針對性開展員工培訓工作
進一步開展以實際操作和現場維護保養為中心內容的員工培訓工作,使崗位員工能夠更好地保養好維護好設備,提高設備完好率和利用率,減少設備維修費用,提高爐效泵效,降低消耗。
5 效益預測
(1)降低修理費。通過改造后,柱塞泵的常用易損件閥組、柱塞、填料的使用壽命得到了極大提高,平均使用時間達到2500h以上,修理費可以從9.45萬元/臺降低到平均水平3.45萬元以下,3臺預計可節省修理費17.1萬元。
(2)降低能耗。通過改造3臺注水泵泵頭,預計可提高泵效3%~5%,按年運行300d計算,可以節省3%*280kW/h*300d*24h*2臺=120960度,節約電費6.77萬元。
(3)降低自然遞減,增加產量。改造后預計注水時率達到99%,注水任務達到95%以上,地質有效分注率達到70%以上。通過解決注水問題及合理的注采調控,該區遞減將得到有效控制(10%左右),年產油將減少遞減200t左右,直接經濟效益50萬元。
(4)減少員工人數。注水泵故障率降低后,勞動強度降
低,可以將原兼職注水泵維修的2人解放出來,從事其他的工作,利用原中轉站的員工即可完成日常的維修工作。
6 結語
綜上所述,標準化注水站建設方案,從設計、建設層面對于整個工程進行了優化。標準化注水站建設滿足了油田超前注水開發的各種需求,提升了施工模塊的通用性和準確性。有效降低了施工人員的工作強度,保證了施工的質量和工期。同時,標準化注水站建設方案提升了油田建設的管理水平,促進了整個行業的可持續發展。
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