探究磁翻板液位計在爐卷高壓水系統中的改造過程
日期:2020-01-13 來源: 作者:
摘 要:高壓水系統是爐卷生產線上的重要設備,通過對其工藝的了解和電氣控制系統的分析,對高壓水系統電氣控制進行完善和改造,解決了高壓水系統不穩定的現象,保證了爐卷軋線生產的穩定運行。
安鋼爐卷軋線使用高壓水對熱軋板坯進行除鱗,除去板坯在加熱爐中產生的氧化鐵皮。高壓水系統的穩定嚴重影響了除鱗效果,直接影響后續的軋制過程。然而高壓水系統的電氣控制在使用過程中,由于原有系統設計的缺陷,暴露了很大的問題,嚴重影響了高壓水系統的正常使用。針對生產中的問題,重新制定方案,從軟件和硬件上完善控制系統,zui終實現了高壓水系統的穩定運行。
1 概述
安鋼爐卷線高壓水系統包括有 3 套泵組、2 個蓄勢器、3 個液壓站,泵組由電機、耦合器和水泵組成,采用 1 用 1 備 1 檢修,供粗除鱗和軋機精除鱗共同使用,除鱗壓力在 17-19MPa 左右。高壓水系統升降速由耦合器控制,耦合器上有升降速閥、調速勺管和檔位檢測開關;蓄勢器采用 1 用 1 備,其壓力由 4-20MA 壓力變送器檢測,蓄勢器上各有一個磁翻板液位計和 6 個液位開關。液壓站包括潤滑站、1#液壓站、2# 液壓站,其分別供電機耦合器、粗除鱗、精除鱗使用。
2 控制系統
高壓水控制系統采用 S7-300 PLC 控制,共有 9 個站,PLC1# 站與PLC2# 站采用 MPI 通信連接,其余站與站之間均通過 DP 通信連接,如圖 1 所示;畫面監控采用 WINCC 軟件。
2.1 高壓水系統升速控制
手動升速控制:耦合器手動升速信號、耦合器三檔限位未到、耦合器降速閥未工作、被選蓄勢器zui高液位開關未到,升速閥得電,開始升速。
自動升速控制:被選蓄勢器壓力值小于等于 17MPA、被選蓄勢器zui高液位開關未到、耦合器三檔限位未到、耦合器降速閥未工作,升速閥得電,開始升速。
2.2 高壓水系統降速控制
手動降速控制:耦合器手動降速信號、耦合器零檔限位未到、耦合器升速閥未工作,降速閥得電,開始降速。
自動降速控制:
(1)被選蓄勢器壓力值大于等于 19MPA、耦合器零檔限位未到、耦合器升速閥未工作,降速閥得電,開始降速。(2)蓄勢器液位保護降速:被選蓄勢器zui高液位開關到、零檔限位未到、耦合器升速閥未工作時,降速閥得電,開始降速。
3 運行中出現的問題
3.1 2# 泵組 PLC 5# 站損壞導致整個高壓水系統癱瘓
由于蓄勢器壓力變送器信號送到 2# 泵組對應的 PLC5# 站上;一旦 PLC5# 站出故障,2# 泵組停機,同時蓄勢器壓力變送器信號異常,導致無法正常升降速,1#、3# 泵組也無法正常使用。而 1# 泵組對應的 PLC 4# 站故障,或者 3# 泵組對應的 PLC 6# 站故障,則不會影響蓄勢器壓力,也不會影響其它備機的使用。
3.2 蓄勢器液位控制異常
爐卷高壓水蓄勢器液位檢測使用磁翻板液位計和液位開關,但經過多年使用后,發現磁翻板和液位開關的穩定性極差,磁翻板中浮球容易卡阻,液位開關也很容易出現無信號或誤信號。當液位開關出現無信號時,蓄勢器容易出現空罐或者滿罐的現象;當zui高水位出現誤信號時,容易造成升降速異常。嚴重影響高壓水的安全穩定運行;同時磁翻板液位計又在現場,就地查看不便,無法做到實時監控。
4 采取的措施和效果
4.1 優化 PLC 系統,解決三臺泵互為備用
在 1#、2#、3# 泵所共用的 PLC1# 站中選取備用站點,通過使用分配器將蓄勢器罐壓力變送器信號增加到備用站點中;然后編輯程序,在相應的 1#、2#、3# 泵控制程序中,并聯增加蓄勢器壓力控制程序,參與到升降速控制中;同時在高壓水 WINCC 畫面上增加備用蓄勢器壓力點的切換按鈕和壓力數值顯示。
再有發生 2# 泵站所對應的 PLC5# 站故障時,只需在 HMI 上點擊切換按鈕,更改蓄勢器壓力取向,就不會影響蓄勢器壓力值,即可實現 1#、3# 備用泵的投用不受影響,zui終實現所有 3 臺泵可以互為備用泵。
4.2 改進蓄勢器液位控制
經研究在蓄勢器上增加液位計,選擇遠傳液位計,型號為 JC-56L-3316mm,安裝到磁翻板液位計外;在 PLC 站中選取備用站點,將4-20MA 信號引至 PLC 模板上,編輯 PLC 程序,將信號轉換為液位數值 0-3316mm,將液位數值大于 2250mm 的信號與蓄勢器zui高液位開關到信號并聯,增加到耦合器的保護降速程序中。另外編輯 WINCC畫面,在高壓水蓄勢器畫面上增加液位數值顯示。
優化了蓄勢器液位控制,保證了高壓水升降速的穩定運行;提高了液位判斷的準確性,減少了液位開關信號丟失后的高風險性,保證了蓄勢器的安全使用。
5 結論
高壓水系統的電氣控制改造,解決了爐卷高壓水出現的一系列控制問題,提高了高壓水系統的可靠性和安全性,保證了除鱗效果;同時也方便了故障判斷和解決,減少了軋線停車時間,保證了爐卷軋線的穩定運行。
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