加熱爐磁翻板液位計因浮球吸附雜質導致卡死的改進方案
日期:2018-07-03 來源:大慶油田銷售儲運分公司,東北石油大學 作者:王慶峰 王晶巖 李琳 張建國 譚夢奇
摘 要:通過新型加熱爐磁翻板液位計的開發 ,使水位計的清理周期延長了 30 倍,實現了裝置的隔離控制、并具讀數及沖洗功能,員工清理水位計的勞動強度減少約 95%。
一、立項依據與指導思想
1.立項依據
儲運銷售分公司南一油庫外輸原油輸至南三油庫,近幾年由于采油廠來油溫度降低,在冬季氣溫較低時,原油經過長輸管線到達南三油庫后,其溫度接近凝固點。為改善這一狀況,2007 年南一油庫增建 3 臺真空相變加熱爐,在春、秋、冬季氣溫較低時對外輸原油進行加熱。
加熱爐運行中出現個別加熱爐負壓保持時間較短、頻繁做真空現象;所有加熱爐液位顯示裝置堵塞問題頻發(堵塞周期 3 ~ 5d),虛假水位信號遠傳至二次表,加熱爐頻繁保護停爐。
2.指導思想
結合加熱爐水位計實際運行研究,通過安裝磁鐵、安裝隔離控制閥門、擴大穩定缸容積、加裝雙水位、連接沖洗排污管線等一系列改造,將加熱爐磁翻板液位計逐步改進,實現設備平穩運行。
二、原磁翻板液位計存在問題
南一油庫加熱爐原水位計為單臺磁翻板液位計,水位計缸體與加熱爐爐體通過兩根 φ 16m m 短管連通,缸體內部有一個磁性浮球,浮球兩側排列著許多小磁極。
其測量原理為缸體內的水位變化帶動浮球上下移動,磁極在浮球磁力作用下翻轉,呈現不同顏色來顯示水位。
在實際運行中,爐體材質遇到高溫,產生金屬氧化物等雜質,不但爐體內水質變差,同時使水位計的磁性浮球因吸附雜質而卡死,導致現場水位計、遠程控制儀表均無法觀察真實水位,加熱爐常因此發生低水位誤報警并停爐,影響生產運行。
三、改進設計
自 2009 年以來,公司先后對水位計進行了 5 次改進:安裝磁鐵吸附雜質、擴大連通管徑并安裝隔離控制閥門、擴大穩定缸容積、實行雙水位計并聯讀數及安裝沖洗閥門,改進前如圖 1 所示。
1.安裝磁鐵吸附雜質
在爐體側壁靠近連通管的位置加裝 4 塊環形磁鐵(圖 2)。通過吸附作用減少進入水位計缸體的雜質,使水位計清理周期延長到 5 ~ 7 天。在此基礎上,又在水位計缸體底部法蘭外側加裝了 1 塊磁鐵,使水位計清理周期進一步延長為 7 ~ 10 天。
2.擴大連通管徑并安裝隔離控制閥門
將水位計與爐體之間連通管由原來的 φ 16m m 更換為 φ 20m m 的管段,并安裝兩個控制閥門,通過關閉閥門(1)和(2),實現水位計與爐體隔離(圖 3)。這樣,拆卸水位計時既不需要排低爐水,也避免了對加熱爐真空度的影響。
3.水位計本體改造
如圖 4 所示,拆除原水位計,通過法蘭連接,在原水位計處安裝一個高 600m m ,直徑 150m m 主穩定缸(3),增強水位計部分容納雜質的能力。同時在缸體下部法蘭外側安裝兩塊活動磁鐵,通過沉降吸附,讓水中的金屬氧化物在進入水位計之前先沉淀,減少進入水位計的雜質數量。另外,在主穩定缸左、右兩側各連接一個磁翻板液位計(12)(13),實現雙水位計并聯讀數,增強了數據的真實性。同時在主穩定缸上下兩側安裝排污閥門(10)(11)、水位計與主穩定缸之間安裝隔離閥門(4)(5)(7)(8)、水位計下側安裝排污閥門(6)(9),便于對主穩定缸及雙側水位計各自獨立清污。在加熱爐操作間室內暖器片上部開孔,安裝短接及絲扣閥門(15)。用軟管將該絲扣閥門分別與排污閥門(10)、(11)、(6)、(9)連接,利用采暖水定期沖洗水位計各部分,從根本上消除拆解、安裝水位計的工作。
四、設備加工及安裝使用
作好準備工作,按設計要求備好材料
1.水位計加工過程
水位計改造部分全部采用無縫鋼管,根據現場空間大小及實際需要設計各部分尺寸,按照設計尺寸對無縫鋼管進行切割、除銹、防腐、噴漆,水位計安裝時必須保持水平,安裝地點為加熱爐操作間內。水位計的各部分構成如下。
(1)水位計整體尺寸高 650m m 。
(2) 穩 定 缸( φ 219m m 的 無 縫 鋼 管, 高650m m ),上部盲死,并開孔安裝 4 分鋼質絲扣球閥;下部安裝法蘭,法蘭下部開孔安裝 4 分鋼質絲扣球閥。
(3) 準 備 兩 個 磁 翻 板 水 位 計, 型 號 為 U FZ-1.6 型浮子液位計,量程為 -150m m ~ 150m m ,工作壓力為1.6M Pa。上下側分別開孔安裝 4 分鋼質絲扣球閥。
(4)兩個磁翻板液位計以法蘭連接的方式安裝在穩定缸兩側,連通管均采用 1 寸無縫鋼管。
2.安裝步驟
(1)在改造前協調崗位將待改造的加熱爐停運,排放爐水至水位計下側連接法蘭處。并將爐體冷卻 1 ~ 2 天。
(2)拆卸水位計與爐體之間連接法蘭共兩片。
(3)將預制的水位計穩定缸與爐體之間采用 1 寸無縫鋼管焊接,并加裝隔離控制閥門。
(4)水位計安裝完畢后,穩定缸下側均安裝強磁鐵。
(5)將穩定缸與爐體之間的隔離控制閥門打開,水位計與爐體實現連通。
3.沖洗流程
如圖 5 所示,當兩側水位計出現數據不一致時,可對雙側水位計分別進行沖洗,沖洗流程如下。
(1)關閉穩定缸與加熱爐爐體之間的隔離控制閥門。
(2)拆下永磁鐵關閉 4 個水位計閥,打開穩定缸上、下閥及閥門 5,單獨沖洗主穩定缸。
(3)關閉穩定缸下閥門,打開左側 2個水位計閥及排污閥,單獨沖洗左側磁翻板液位計。
(4)關閉左側2 個水位計閥及排污閥,打開右側對應水位計閥及排污閥,單獨沖洗右側磁翻板液位計。
(5)關閉右側磁翻板液位計排污閥、穩定缸上閥及閥門 5,打開 4 個水位計閥及隔離控制閥門,使水位計恢復運行。另外,可將連通軟管分別與 3 個排污閥相連,對主穩定缸及兩側磁翻板液位計進行反沖洗。也可在水位計正常運行的情況下,單獨關閉一個磁翻板水位計的水位計閥,單獨沖洗該磁翻板液位計,由另一臺磁翻板液位計實現連續監測爐體水位。
五、現場應用情況
水位計改造后,經過一個采暖期的運行,水位計清理周期從 3 天逐步延長到 3個月,并且通過開關閥門就能實現水位計的沖洗和排污功能,整個過程只需兩名員工用時 5m in。爐體無需重新做真空,極大地降低了勞動強度。
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