低溫甲醇洗工藝中氨冷器泄漏的危害
日期:2019-06-10 來源: 作者:
摘 要:隨著煤化工裝置向大型化、智能化、自動化發展,粗煤氣凈化工藝多采用低溫甲醇洗技術脫除粗煤氣中硫、二氧化碳等組分,脫除后的凈化氣可以作為生產甲醇、醋酸、乙二醇、烯烴、制氫氣等多種基礎工業原料氣。由于氨壓縮制冷工藝成熟,操作穩定,液氨作為冷媒介質,能為低溫甲醇吸收液提供充足的低溫冷量,在大型煤制氣裝置中得到廣泛的應用。
液氨作為工業大型制冷劑,工藝成熟、制取容易、價格低廉,在低溫甲醇洗裝置中被作為介質廣泛利用。1.5MPa(a)液氨經控制進入裝置中的氨冷卻器,減壓汽化成為低壓、低溫氨氣體,與氨冷卻器內工藝介質進行換熱,為系統提供冷量。由于氣氨側壓力遠低于工藝側壓力,氨冷器的泄漏使工藝側的高壓氣體或溶解有二氧化碳的甲醇進入氣氨側,二氧化碳和氨發生化學反應形成氨鹽,從而造成假液位、冷凍能力下降、導淋排放困難等問題。
1 工藝流程
1.1 低溫甲醇洗流程
從前工序來的粗煤氣進入到氨冷器E02的管程,被殼程的0℃的氨氣冷卻到10℃左右后,進入到氨洗滌塔T-02下部,與來自上部40℃的除鹽水進行逆流接觸,吸收粗煤氣中的氨和氫氰酸等有害組分,經洗滌后的粗煤氣從氨洗滌器頂部出來,經過氨冷器E04,被-38℃液氨降溫后進入粗煤氣洗滌塔T-03,粗煤氣在T-03塔內與低溫甲醇液傳質、傳熱,吸收粗煤氣中的二氧化碳和硫化氫,為了保持甲醇的低溫和良好的吸收能力,塔內甲醇還與氨冷卻器E225和E226換熱降溫。出洗滌塔T-03的合格凈化氣經回收冷量之后,送往后續裝置。低溫甲醇洗流程見圖1。
1.2 氨冷凍系統工藝流程
來自低溫甲醇洗的-38℃、0.063MPa(a)氣氨,經過一級分離器后進入氨壓縮機低壓缸進行一段壓縮,氣氨經過加壓后達到136.5℃、0.43MPa(a),進入一級冷卻器、分離器,與來自低溫甲醇洗的0℃、0.43MPa(a)氣氨混合后進入氨壓縮機高壓缸進行二段壓縮。氣氨經過二段壓縮后達到119.5℃、0.94MPa(a),進入二級冷卻器和二級分離器。從二級分離器出來的氣氨進入氨壓縮機高壓缸進行三段壓縮,氣氨經過加壓后達到107.1℃、1.76MPa(a)后排出,其中一小部分氣氨去干氣密封系統,作為工藝氣進行一級密封,大部分氣氨經過防喘振冷卻器后被分三部分,第一部分經過防喘振調節閥進入一級分離器,第二部分經過防喘振調節閥進入二級分離器,第三部分經過氨冷凝器冷凝后液氨進入氨儲槽[1]。
因為在壓縮機啟動開車時,系統需要采用氮氣充壓,氮氣作為惰性氣體在系統中存在,在氨壓縮機正常運行后,氮氣惰性氣體通過壓力調節閥排放至氨火炬,使系統處于氨氣工況。氨冷凍系統工藝流程見圖2。
2 氨冷器泄漏后工藝系統出現的問題
(1)氨儲槽惰性氣體組分的變化。氨冷器不發生泄漏時,液氨儲槽的惰性氣體主要是氮氣,含量在99%。當氨冷器泄漏后工藝氣側壓力高,工藝氣體漏到低壓氨系統側,H2、CO不與氨發生化學反應,且與氨介質不溶,氨與CO2可以生成碳銨結晶。CO、CO2、H2在氨儲槽中富集,經分析其總量能達到15%左右。
(2)氨冷器內漏后對氨壓縮機的影響。氨與CO2氣體可以生成碳銨,碳銨結晶隨著氣氨進入氨壓縮機入口管道,部分沉積在管道上,另一部分會被氨冰機兩級入口分離器內部填料攔截,造成分離器內部填料被堵塞,氣體通道變小,造成分離器阻力增加,氨冰機入口壓差由正常時2kPa(g)增加到20kPa(g),氨冰機入口氣量減小,機組運行工況變差,冰機負荷受到影響,外供冷量變低,不能滿足工藝要求。
含有碳銨結晶的氣體會對氨冰機干氣密封運行造成影響,壓縮機干氣密封系統的壓力和流量出現頻繁波動。生產中要對干氣密封過濾器壓差變化情況引起重視,在異常波動時及時分析查明原因,防止微量結晶影響干氣密封,嚴重時造成干氣密封系統損壞,機組被迫停車檢修。
(3)對遠傳磁翻板液位計和現場液位計指示影響。遠傳磁翻板液位計選用精密的雙法蘭液位計,冷卻器泄漏時生成的碳銨結晶,致密附著在液位計正壓側膜盒上,把測量介質液氨與受壓膜盒完全隔離,形成指示值偏高,不能正確測量氨冷器內部液位。
而現場液位計底部聯通管線被碳銨結晶堵塞,不能形成連通器,液位計無法正常使用,檢查液位計的閥門內堵塞的固體物質見圖3。
(4)氨冷器氨側底部倒淋閥門及管線堵塞,不能正常排污。對現場氨冷器底部倒淋檢查發現堵塞嚴重,閥門內部堵塞致密(見圖4)。
(5)工藝氣側溫度變高,換熱效果不好;出低溫甲醇洗滌塔工藝氣中硫化氫含量超標。正常運行時與氨冷器泄漏后的運行數據見表1。
(6)通過對氨冷器底部積液物質組成的分析,分析結果表明,底部積液物質中含有甲醇。氨冷器的工藝側壓力高于氨側,當氨冷器發生泄漏后,高壓側泄漏到低壓側,即工藝氣和低溫甲醇會泄漏到氨側,工藝氣體隨氨氣系統經壓縮機壓縮進入氨儲槽,通過氨儲槽惰氣排放處理掉;但是甲醇液體在氨冷器氨側不能蒸發,富集在換熱器殼程,造成虛假氨液位,通過對氨冷器底部組分取樣分析,氨中含甲醇量20%。
3 氨冷器泄漏對系統的危害
(1)遠傳和現場液位計不準,中控及現場崗位人員無法準確判斷氨冷卻器液位。氨冷器氨側液位高時氣氨會夾帶大量的液氨,液氨在壓縮機分離器內被分離、積累,形成液位計滿液位,液氨會進入壓縮機入口管道,被吸入離心壓縮機,引起壓縮機振動高,機組跳車;嚴重時會損壞壓縮機轉子,更有可能會造成機毀人亡的安全事故。
(2)氨冷卻器發生泄漏后制冷效果差、為系統提供冷量不足。由于工藝側介質壓力高于氨側壓力,工藝介質泄漏到氨側,與氨發生化學反應,生成銨鹽。銨鹽不能蒸發,固體銨鹽沉積在換熱器內,附著在換熱器的列管上,隨著銨鹽的增加,大量的換熱列管被覆蓋,使換熱面積減少,影響換熱器制冷效果。經過氨冷器的煤氣和低溫吸收甲醇的溫度都有不同程度的升高,凈化氣中的二氧化碳和硫化氫含量升高,吸收脫除效果降低,影響后工序的正常運行。
(3)在氣氨管線內部大量的銨鹽結晶積累等物質,堵塞管線的倒淋,在停車處理時,無法通過倒淋對系統充壓置換,zui終采用對氣氨管線內充水溶解的辦法。經過多次加水溶解才把系統內的銨鹽處理掉,又造成大量的含氨廢水,排入污水處理系統,經過長時間的生化處理才能達標,大大增加污水處理難度。
4 氨冷器泄漏后采取的措施
(1)對氨冷器液位計氨側定期排液,把液位計內固體物結晶物清理。每次清理后液位計都能正確指示。
(2)由于氨冷器和分離器液位計不能正常指示,但是氨儲槽的液位變化能準確反映出幾個氨冷器內的總液氨量,要求工藝操作結合氨儲槽液位變化、氨冷器工藝側介質溫度變化進行液位調整。
(3)液氨蒸發時吸收熱量,會使周圍溫度降低,通過對氨冰機入口分離器及出管線是否結冰和結霜,來判斷入口分離器是否帶液。
(4)對液位計和氨冷器排氨倒淋技改,對負壓排液改造,使甲醇和銨鹽有效排放。
(5)在氨冷器的設備制造時改變材質和嚴控制作質量,氨冷器的列管材質升級為不銹鋼,制作時對焊接過程做好控制,避免出現焊接氣孔、焊接不實等缺陷,對氨冷卻器擇機更換。
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