摘 要: 本文分析了火電廠濃硫酸系統、鹽酸系統、酸堿泵及酸堿廢水管道系統運行中出現的泄漏,污染環境問題及存在的人身傷害風險,通過濃硫酸計量箱材質用 304 不銹鋼代替碳鋼、采用不同濃度的酸液解決了濃硫酸系統的泄漏和管道結晶問題。鹽酸系統通過優化磁翻板液位計,增加中和式酸霧吸收器確保無環保問題,酸槽由碳鋼襯膠更換為聚乙烯材質提高了設備的安全性能。使用氣泵代替離心泵,規范人員操作解決了卸酸堿時泄漏問題; 排水管道使用聚乙烯三層結構防腐、優化管道布置解決了廢水外漏引起的環境污染問題。本文同時提出應提高酸堿區域的自動化水平、加強外來人員的操作管控更有利于酸堿設備安全運行的建議。
引言
本廠裝機容量 1960MW,全廠酸堿系統主要包括一二期精處理酸堿系統、鍋爐給補水處理酸堿系統、循環水濃硫酸系統及工業廢水處理酸堿調節系統。使用的酸堿有 30% 的鹽酸、30% 的離子膜堿、98% 的濃硫酸,均屬于腐蝕性物質。運行過程中,酸堿系統經常發生泄露,這不僅在經濟方面產生了巨大的損失,還增大了相關人員受到生命安全危險的幾率,嚴重時可能會危及生命。
1 濃硫酸系統
本廠采用 2 個室內高位酸槽,2 個酸計量箱,3 臺酸計量泵方式,因循環水加藥間距化學程控室較遠,采用就地操作,無遠程控制。高位酸槽和計量箱材質是碳鋼。
1. 1 存在問題
1. 1. 1 濃硫酸計量箱、管道及計量泵多次泄露,箱體有滲漏,導致地面有大量濃硫酸,腐蝕地基,導致地面強烈腐蝕,嚴重到使就地電磁閥柜傾斜。統計一年內該系統共發生 17 次泄露,安全形勢極其嚴峻。
1. 1. 2 加硫酸管道結晶。所在地區年平均zui低氣溫高于零度,所以設計硫酸濃度為 98% 。但在極端特殊天氣偶爾達到零下,而濃度 98% 的濃硫酸,凝固點0. 7℃,導致管道整體結晶堵塞。
1. 1. 3 原設計是酸車直接對接卸酸泵的入口管道,當車身較長時,受位置限制,槽車不能開近酸泵,連接管道較長,為減少管道里的氣體,人員需抬起管道先放一部分酸,再連接管道,操作時泄漏的風險較大。
1. 2 優化
1. 2. 1 改變系統材質。原計量箱材質選擇普通碳鋼。現酸儲槽除外全系統改為 304 不銹鋼。硫酸罐有多種材質,硫酸產品濃度一般有: 77. 67% 、93% 、98% 、99% 、100% 。表 1 列出了濃硫酸對碳鋼、304 和316 不銹鋼的腐蝕速率。
表 1 碳鋼、304、316 不銹鋼在濃硫酸中的腐蝕速率
由表 1 可以看出,濃硫酸對碳鋼的腐蝕速率要大于對 304 和 316 不銹鋼的腐蝕速率,原設計為碳鋼材質,在保持一定的腐蝕裕量儲存的情況下,一般是可以接受的[1]。所以,通常常溫下使用的濃硫酸儲罐選擇碳鋼材料就可以滿足要求[2],但實際運行效果較差。濃度為 80% ~ 99. 5% 的硫酸,溫度小于 50℃ 時,對碳鋼的腐蝕速率≤1. 02mm /a,對 304 不銹鋼的腐蝕速率是 0. 38mm /a,遠低于碳鋼的腐蝕速率。考慮性價比及安全性,選擇不銹鋼 304,更換后運行 2 年濃硫酸系統沒有出現過泄露。
1. 2. 2 由采購一種濃度的硫酸改為兩種: 室溫在5℃以上,使用 98% 濃硫酸; 當環境溫度低于 5℃,換 用 93% 的硫酸。所有管道閥門加裝伴熱帶,特別是計量泵到循環水前池在室外的管道。
由圖 1 可知,不同濃度硫酸凝固點不同,有幾個zui低的 凝 固 點[3]: 濃 度 93% ,凝固 點 - 34℃ ; 濃 度98% ,凝固點 0. 7℃ ; 所以當環境溫度低于 5℃,使用93% 的硫酸就可有效解決結晶問題。
1. 2. 3 增加卸酸槽。酸槽為 2 個 20m3 的容量,現在酸泵入口處增加一個 5m3 的酸槽,約為運酸槽容積1 /3 左右。采用自流方式,槽車內的濃硫酸先流入一個卸酸槽,再用泵輸送到硫酸儲罐,卸酸泵流量與自流卸酸流量一致。泵出口管道設置排氣閥及排污管,排氣門排污閥,解決向酸槽進酸時因有氣體導致不能吸酸,同時也避免人員抬高管道排氣導致泄漏及人身傷害,消除卸酸過程存在的安全隱患。 2 鹽酸系統補給水系統和精處理系統的鹽酸罐共 6 個,均采用碳鋼襯膠,內部塑料球覆蓋液面,高位酸槽加計量箱方式,每 2 個酸槽共用一個噴淋式酸霧吸收器,每 2個計量箱共用一個噴淋式酸霧吸收器。
2. 1 存在問題
2. 1. 1 補給水區域卸鹽酸時酸霧吸收器噴出大量酸霧,導致附近辦公樓都有酸味,污染環境。同時酸霧吸收器按要求保持長流水狀態,不符合現行環保要求。為了防治跑冒滴漏,為節約用水,將進水閥直接關閉,導致酸霧收集到吸收器后直通大氣,酸霧吸收器不能真正啟用。
2. 1. 2 一期精處理區域酸槽磁翻板液位計和罐體無隔斷門,設計不合理。鹽酸是揮發性很強的化學品,一旦設備出現縫隙,就會發生滲漏。精處理區域發生磁翻板液位計的排污門外漏,無法緊急隔離,只能用大量水沖洗至廢水池,將酸儲罐內的酸液用泵全部導出,隔離檢修非常困難,對環境污染較大。
2. 1. 3 鹽酸槽采用碳鋼襯膠防腐,隨著使用年限的增加,酸槽內橡膠襯里出現老化、松動、穿孔等現象,性能會逐步下降,老化后橡膠防腐效果大大降低。一期補給水及精處理區域的酸槽用 5 年后大修檢查發現內部均有脫落現象。
2. 2 優化
2. 2. 1 加裝堿液中和式酸霧吸收器,將兩種酸霧吸收器并聯使用,即平時正常接入堿液中和式酸霧吸收器,中和式酸霧吸收器不需要常年噴水,與噴淋填料式相比可以節約用水。卸酸時使用原有的噴淋填料式酸霧吸收器,解決了卸料時酸霧噴出問題。
2. 2. 2 將酸槽磁翻板液位計更換為 SC- UHZ 系列酸堿計量槽磁翻板液位計,見圖 2,新磁翻板液位計是由主體、磁浮子、傳感器、變送器和翻板指示器五部分組成。特點是液體介質與指示器完全隔離,所以在任何情況下都非常安全、可靠、耐用,磁翻板液位計配有液位報警、控制開關,可實現液位或界位的上、下限越位報警,控制或連鎖; 配有靜壓式液位變送器或干簧 - 電阻式液位變送器,可實現遠距離指示、檢測、記錄與控制。鹽酸系統的安全系數大大提高。
2. 2. 3 酸槽由碳鋼襯膠更換為聚乙烯材質,運行使用 2 年后檢查罐體完好。 3 卸酸堿泵原來用的卸酸堿泵是 FSB 型氟塑料合金離心泵,泵體采用金屬外殼內襯聚全氟乙丙烯( F46) ,泵蓋、葉輪和軸套均用金屬嵌件外包氟塑料整體燒結壓制成型,軸封采用外裝式波紋管機械密封。
3. 1 存在問題
3. 1. 1 多次出現泵體漏酸,法蘭墊片、機械密封、密封圈、螺栓等密封件在酸堿環境下老化導致。
3. 1. 2 由于離心泵不能全部打空,容易燒電機,所以卸酸結束時進口管道上都會存留一定的酸堿液,停泵后,拆除連接管道時會有酸堿液流出,酸霧易擴散,如果操作不當,人員接觸到泄漏酸堿會造成傷害,吸入酸霧會造成呼吸道灼傷,且對酸堿區域內設備也有一定的腐蝕。
3. 1. 3 泵運行時需要排氣,排氣管道可能會帶出酸堿液及酸霧,存在安全隱患。
3. 2 優化
3. 2. 1 更換為 All - Flo 氣動隔膜泵,見圖 3。主氣閥由自潤滑材料活性氧化鋁做成梭形結構,使材料達到zui大潤滑性,無需額外添加潤滑; 氣閥組件數量少,備件更換費用較低; 無通風孔設計,且閥芯為塑料材質,使其能忍受較“臟”和“濕潤”的氣源; 即使膜片破裂,也不用擔心輸送的酸堿性介質進入空氣室腐蝕中心腔體; 一體成型的結構避免了泄露的發生。
3. 2. 2 規范操作: ①使用耐鹽酸腐蝕的可撓性非金屬卸酸軟管,卸酸前將連接的軟管中間用支架固定好,與槽車和泵入口接頭用鋼絲固定,防止管道脫落造成酸泄漏; 軟管插入卸酸口后,兩者之間有少許間隙,用透明膠帶纏繞密封或用吸水毛巾環繞纏裹即可。②使用卸酸堿泵時應先檢查泵所需的zui小進氣壓力和zui低耗氣量是否滿足,如果隔膜泵在幾小時內不啟動,斷開氣源。③卸酸結束,將軟管中的殘余少量酸堿液倒進入口水池,操作軟管時要避免鹽酸堿液體漏到地面。開大現場沖洗水,及時做好水封,避免鹽酸大量揮發。
4 酸堿廢水管道
二期精處理高位酸槽到計量箱管道采用溝道布置,且溝道內還有其他排水管道,蓋板密封。一期廢水管道單獨溝道布置,采用玻璃鋼材質,運行 20 年沒出現過滲漏。
4. 1 出現問題
4. 1. 1 二期計量箱進酸時,高位酸槽液位下降很快,但計量箱液位上漲緩慢,判斷為管道泄漏。排查漏點工作量大,每一個蓋板拆掉密封才能打開,且泄漏的酸液將相鄰的排水管道外部腐蝕,后期二期精處理再生時,外排水流量突增,排查發現排水管已被腐蝕破洞。
4. 1. 2 二期酸堿廢水管道使用襯膠防腐,正常排水時無滲漏。為調整排水的偏酸性,廢水管道引入沖渣水,沖渣水呈堿性。但主機沖渣水有顆粒性物質時,易破壞襯膠,運行不到三個月就出現管道因襯膠破損導致腐蝕泄漏。
4. 2 優化
4. 2. 1 將溝道布置的管道全封閉式蓋板改為格柵式蓋板,發生酸堿泄漏時能及時發現。廢水管道改為架空敷設,布置占地小,不影響人行通道,且輕微的泄漏易發現。
4. 2. 2 排水水質復雜,使用聚乙烯三層結構防腐蝕技術,重新更換成聚乙烯管道。運行半年無滲漏。
5 結論及建議
5. 1 通過對卸酸堿泵更換,濃硫酸系統的優化,及鹽酸系統增加酸霧吸收器和優化磁翻板液位計,化學整個酸堿系統的操作量下降,風險降低,安全系數大大提高。
5. 2 循環水加濃硫酸系統應提高自動化程度,簡化工藝系統。取消 2 個酸計量箱,酸槽出口直接連接計量泵,加裝在線 pH 計,用在線循環水 pH 值對計量泵進行精確控制,減少了設備漏點,使計量更加準確,減少人員現場操作閥門,有益于循環水安全運行。
5. 3 為及時發現池內形成的內部腐蝕,放酸堿等腐蝕性廢水的池體,宜采用柵格型蓋板類加蓋代替全密封水泥蓋板。
5. 4 在線酸堿濃度計應采用單獨取樣管,與系統由一次門隔開,便于檢修。電極直接插入管道式檢修非常困難,不建議使用。
5. 5 可用酸堿噴射器替代酸堿計量泵,減少泄漏,方便檢修。
5. 6 酸堿操作中的安全控制,人的因素很重要,尤其是對配合卸酸堿的廠家人員的管控。